
“主控室、主控室,皮带运行正常,可以上料!”随着对讲机里传来薛维林的清晰指令,管状皮带开始平稳地带料运行。谁也没想到,鞍钢股份炼铁总厂这条此前频频“闹脾气”的皮带,就这么被“驯服”了。
自管状皮带2024年投用以来,扭管、跑偏、成管异常等故障接连发生。施工单位与设备厂家的技术人员多次到场调试检修,却始终未能彻底根除隐患,严重影响高炉供料。为彻底打破困局,运上料作业区不再依赖外部技术支援,就地抽调骨干人员组建攻关小组,由薛维林牵头攻关。攻关组扎根现场,对照原始设计图纸实地查看皮带运行轨迹,逐项测算皮带受力参数,深挖故障根源,并结合现场实际工况,制定出“分步推进、精准落地”的调试方案。

攻关组通过调整张紧坨配重,历经数十次启停对比试验,精准划定皮带运转的合理配重区间,从而解决皮带张力不均问题。针对原厂配套垫片适配性不足,易引发整机工况异动的短板,攻关组巧用0.5毫米薄垫片组合,分段进行精细化微调,逐步释放皮带内部残余应力。经过精准调节皮带头、尾部开带轮间距及顶轮安装高度,保障皮带展开段输送平稳,避免出现叠带、反搭、落料偏移等状况。整个调试过程中,团队严格遵循“一步一调试、一遍一优化”原则,全程紧盯皮带每一圈运行状态,动态调整、修正各项参数。经过连续五天空载、重载交替反复试运行,皮带扭管、跑偏等难题全部清零,管状皮带机成功实现满负荷稳定运转,各项运行参数均恢复至设计标准。鞍钢股份炼铁总厂此次技术攻坚,不仅打通了原料输送堵点,还积累了管状皮带检修调试的实战经验,提升了处置疑难故障的能力,全力保障了高炉生产安全稳顺运行。